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30尿素裝置取得節能好成果
2014-09-03 點(diǎn)擊 0 作者: 來(lái)源:

30尿素裝置自開(kāi)車(chē)以來(lái),氨水濃度嚴重超高,脫氫裝置開(kāi)車(chē)周期短,不但造成系統氨耗、蒸汽消耗增加,而且解析負荷及低壓吸收系統負荷加重,從而影響到低壓系統及蒸發(fā)系統的平穩運行,對整個(gè)系統的平穩運行帶來(lái)了一定的困難。另一方面因為更換脫氫催化劑也造成了很多系統的不安全因素。為此,車(chē)間將30裝置氨水濃度的調整及延長(cháng)脫氫催化劑的壽命作為兩項項公關(guān)項目。車(chē)間通過(guò)不斷的查閱資料,分析原因,結合集團總部開(kāi)展的“五查五問(wèn)五改進(jìn)”活動(dòng),制定措施,通過(guò)優(yōu)化調整工藝,技術(shù)改造等一系列的工作,兩項問(wèn)題均已得到解決,為企業(yè)的節能降耗工作做出了一定的貢獻。

在氨水濃度的調整及脫氫裝置的改造過(guò)程中,尿素車(chē)間通過(guò)仔細分析,對照統計,提出了科學(xué)、符實(shí)兩個(gè)階段的工藝調整方案。第一階段主要對氨水濃度高的原因進(jìn)行分析,同時(shí)實(shí)施技術(shù)改造及優(yōu)化調整工作。尿素系統氨水的來(lái)源主要為閃蒸冷凝器下料、常壓吸收塔下料等設備,氨濃度分別為14%19.5%10%12.5%;同時(shí)工藝的波動(dòng)也會(huì )影響系統的氨水濃度。如:汽提塔液溫度高,汽提效率降低;低壓甲銨冷凝器工作效率低、液位槽氣相嚴重帶液、精餾塔精餾效果差,閃蒸液氨含量高;在滿(mǎn)負荷生產(chǎn)情況下,精餾塔口液溫度偏低,造成負荷后移;液氨、二氧化碳、解析液帶油嚴重,油污帶入系統后,容易高溫碳化堵塞汽提塔液相分配管小孔,造成汽提塔汽提效率降低,口液溫度超溫等原因均會(huì )導致系統氨水含量的超高和波動(dòng)。針對這些原因,尿素車(chē)間對存在的問(wèn)題進(jìn)行了多次優(yōu)化工藝改造和優(yōu)化工藝調整。在30尿素大檢修期間,車(chē)間對30壓縮機入口總管增加緩沖罐,有效穩定了二氧化碳氣量,由原來(lái)12t/h穩定在0.5t/h以?xún)?SPAN lang=EN-US>,一定程度上提高了汽提塔的汽提效率和二氧化碳的轉化率,對系統穩定運行起到了明顯的作用;同時(shí)加強對汽提塔分配管的清洗、密封性檢及垂直度檢查。在檢修期間,必須確保液體分配管及φ2.5×3mm小孔清洗干凈,四氟墊不漏水,汽提管垂直度小于3mm。保證檢修質(zhì)量,保證較高汽提效率。為降低氨水濃度,根據公司安排,對精餾塔進(jìn)行改造,分別對分離段加粗100mm,加長(cháng)800mm、循環(huán)加熱器加長(cháng),加熱蒸汽改為中壓蒸汽加熱。經(jīng)過(guò)改造提高了精餾效果,減小負荷后移。同時(shí)車(chē)間還加強對氨泵、甲銨泵填料的檢查;控制原料液氨、地下槽除油和30壓縮機氣缸注油量等做了有效的優(yōu)化和調整。經(jīng)過(guò)一系列的調整改造,穩定了低壓甲銨冷凝器液位槽液位,徹底解決了低壓甲銨冷凝器液位槽氣相嚴重帶液現象。同時(shí),使常壓吸收塔運行正常,完全消除了帶壓、帶液現象。解析系統、低壓系統操作穩定,氨水濃度明顯降低。調整前氨水槽濃度為13%15%,調整后達到了8%9%。

    經(jīng)過(guò)第一階段的調整后,尿素車(chē)間工藝方面表現出兩個(gè)問(wèn)題,一是汽提塔液溫度偏高,汽提效率下降。二是低壓吸收系統負荷較重,壓力偏高。因此,第二階段的調整重點(diǎn)放在汽提塔的硬件檢查和工藝調整上。在7月中旬30裝置停車(chē)檢修的機會(huì )中,車(chē)間重點(diǎn)針對汽提塔進(jìn)行檢修。清洗汽提塔液體分配管,分配管四氟墊更換,密封性檢查以及汽提管垂直度檢查,都符合設備安裝要求,本次檢修由于集團公司領(lǐng)導的高度重視,汽提塔液體分配管的安裝質(zhì)量高,小孔均布。經(jīng)本次檢修開(kāi)車(chē)后,二氧化碳汽提塔液溫度明顯降低,在166168之間,低壓吸收系統壓力較低,操作穩定。整個(gè)高、低壓系統操作非常穩定,氨水濃度有了明顯下降。第二階段調整前氨水濃為

8%9%,調整后達到了5%7%,取得了明顯效果。從本次檢修開(kāi)車(chē)近一個(gè)月的氨水濃度數據分析,在目前生產(chǎn)狀況下,氨水濃度能夠控制在NH37%,CO26%。實(shí)現了氨水濃度的工藝達標的目標。從統計的結果看使整個(gè)尿素30裝置的氨耗在原來(lái)的基礎上每噸尿素降低了2-3Kg,為企業(yè)的節能降耗工作做出了一定的貢獻。

尿素系統脫氫裝置由于脫氫催化劑使用周期短、催化劑更換頻繁,每年要更換至少三次脫氫催化劑,這一系統的攻關(guān)改造也是尿素30裝置開(kāi)車(chē)以來(lái)一直困擾系統安全運行的一大問(wèn)題。車(chē)間就這一問(wèn)題做出了大量的工作,先后會(huì )同技術(shù)中心、生產(chǎn)部探討研究解決的辦法,制定詳細的改成方案,最后制定了將脫氫反應器體積增大一倍,另外增加一臺脫氫換熱器的方案。增加脫氫換熱器的目的是充分利用脫氫反應器反應后的熱量,以實(shí)現減少脫氫加熱器使用蒸汽量而降低蒸汽用量。脫氫換熱器是利用一臺合成氨更換下來(lái)的舊設備,通過(guò)前期脫氫反應器增大體積,脫氫換熱器提前安裝到位等充分的準備工作,于20136月在系統不停車(chē)的情況下改造完成。目前投運一年多來(lái),整個(gè)脫氫裝置運行良好,這不但為企業(yè)節約了很大的資金支出,同時(shí)系統也節約了大量的蒸汽,成為尿素30裝置節能降耗方面的一大亮點(diǎn),進(jìn)入了全國的先進(jìn)行列。

(尿素車(chē)間  金世武)

 

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