經(jīng)過(guò)機、電、化、儀諸專(zhuān)業(yè)不懈努力,合成尾氣回收技改項目于
該項目是公司2015年度重點(diǎn)節能技改項目。由于氨合成反應過(guò)程中,造氣裝置送出的精制氣中必然含有部分甲烷氣體,這部分氣體就形成合成過(guò)程中的惰性氣。這些含甲烷氣體進(jìn)入氨合成塔后,本身不參與氨合成反應,但會(huì )占據反應器內一定的反應空間,使合成反應效率下降,這部分氣體就是反應尾氣。反應尾氣的存在,導致了系統壓力大幅上漲,不僅增加動(dòng)力消耗,還易對傳動(dòng)設備造成損壞,極易引發(fā)安全事故。對于這些必然產(chǎn)生的反應尾氣,如果直接進(jìn)行回收,除了兩套裝置壓力不匹配無(wú)法實(shí)現,還要考慮氣體中的某些物質(zhì)在造氣系統發(fā)生副反應而損壞造氣觸媒;目前的做法是將其用于燃料,用于天然氣預熱爐。但由于反應過(guò)程的不確定性,合成尾氣產(chǎn)氣量也不穩定,即便作為燃料使用,也由于其固有的不穩定性,不能保證預熱爐得到可靠穩定的燃料,就常常進(jìn)行對空排放,既造成大量能源浪費,也對環(huán)境造成一定的污染。
這個(gè)情況引起了公司高層的高度重視,將其列入了2015年度重點(diǎn)技改項目??偨?jīng)理郭文斌要求生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)立足科技創(chuàng )新,立足裝置實(shí)際科學(xué)測算、認真籌劃,并責成生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)盡快完成項目調研、論證,盡快拿出高效、節約、可行的設計方案,并親自對項目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全面指導,尤其對合成尾氣的壓縮、吸收等過(guò)程設備的安裝、施工更是親自把關(guān);項目開(kāi)工后,副總經(jīng)理周程、總經(jīng)理助理張喜俊全程跟蹤督導,隨時(shí)協(xié)調解決施工過(guò)程中的各種問(wèn)題。由于領(lǐng)導堅強有力,部門(mén)協(xié)調得當,施工科學(xué)有序,保證了該項目按期投產(chǎn)。
合成尾氣回收技改項目投產(chǎn)后,不僅完善、優(yōu)化了合成氨工藝,也進(jìn)一步提高了原料產(chǎn)出,而且解決了困擾公司多年的技術(shù)難題;氨合成過(guò)程對精制氣中甲烷含量的要求將也有所下降,這樣一來(lái),進(jìn)一步擴大轉化裝置產(chǎn)能將變得切實(shí)可行。
目前,合成氨車(chē)間正會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部門(mén),致力于該裝置的連續穩定生產(chǎn)和達產(chǎn)達標工作??梢灶A期的是,該項目產(chǎn)能達到設計值后,將使我公司主導產(chǎn)品能耗有一個(gè)較大的降低,能耗水平將進(jìn)一步接近或達到國內先進(jìn)水平。
(合成氨車(chē)間 謝黎明)